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      常見煙氣脫硫設備問題分析及處理方法

              脫硫(化學符號:S)設備常見問題分析及處理方法:某電廠裝機容量四臺600MW和兩臺1000MW,選用石灰石-濕法脫硫,在運行中,經(jīng)常出現(xiàn)一些問題,對這些問題有一些處理方法,供參考。煙氣脫硫脫硝研發(fā)新陰極防腐系統(tǒng),可用于燃燒系統(tǒng)的廢氣處理或者空氣污染控制設施的保護–有效控制(電流控制)高溫/極酸腐蝕環(huán)境(150℃,pH-2)薄涂層解決方案。  

      1、問題描述(description):吸收塔下吹灰槍高壓水沖洗時漏水。  

      原因分析:吹灰槍槍管腐蝕泄漏、槍體內部氣源管路與水源管路腐蝕嚴重,氣源管路與水源管路串到一起,導致壓力無法建立?! ?/p>

      解決方案:利用機組檢修機會更換吹灰槍槍管?! ?/p>

      2、問題描述:#1.2脫硫凈煙道及GGH本體腐蝕嚴重,存在較多漏點  

      原因分析:煙道泄漏原因有兩個:一是煙道腐蝕泄漏,二是煙道膨脹節(jié)老化泄漏?! ?/p>

      解決方案:在現(xiàn)有條件下,利用每次脫硫停運機會檢查處理發(fā)現(xiàn)的煙道漏點,進行漏點貼補及防腐處理;在年度機組大修中,利用#1脫硫增容改造機會對#1脫硫煙道及GGH本體進行徹底更換處理,并重新進行防腐。  3、問題描述:

      煙氣脫硫設備

      A、2B石膏排出泵運行中電機超電流(Electron flow)  

      原因分析:石膏排出泵長期運行,泵體內部磨損嚴重,流道改變,葉輪與泵體內部已不匹配,電機選型不合適,導致(cause)長期超電流運行。煙氣脫硫在FGD技術中,按脫硫劑的種類劃分,可分為以下五種方法:以CaCO3(石灰石)為基礎的鈣法,以MgO為基礎的鎂法,以Na2SO3為基礎的鈉法,以NH3為基礎的氨法,以有機堿為基礎的有機堿法?! ?/p>

      解決方案(fāng àn):在本次進行的脫硫改造中將石膏排出泵、電機及出口管道進行整體更換。已聯(lián)系襄陽五二五泵廠家到現(xiàn)場對設備參數(shù)進行核查,對超電流的石膏排出泵及電機進行選型,廠家已到現(xiàn)場進行了現(xiàn)場測繪。

      4、問題描述:#1GGH減速機齒輪(Gear)軸承需更換  原因分析:脫硫系統(tǒng)自投運以來,GGH減速機就沒有進行過檢修,檢修期間只是對軸承齒輪潤滑油進行更換,且此減速機為北方減速機公司生產(chǎn),為國產(chǎn)減速機。發(fā)生過#1GGH及#3GGH減速機軸承損壞導致GGH無法啟動的事故,主要原因為#1GGH主電機軸承箱軸承損壞,在盤動時發(fā)生卡澀,在此卡澀點反向盤動時又正常的現(xiàn)象,拆卸#1GGH 主電機軸承箱軸承時發(fā)現(xiàn)軸承固定(fixed)支架損壞,滾珠與固定支架間間隙不均勻(jūn yún),發(fā)生卡澀,更換此軸承后#1GGH 運行正常。#3GGH減速機在運行中發(fā)生異音,解體時發(fā)現(xiàn)#3GGH第一級齒輪頂部軸承油脂變黑,軸承滾珠與軸承保持架之間間隙不均勻,容易發(fā)生卡澀現(xiàn)象,隨機對此軸承進行了更換,#3GGH運行正常,在隨后#3機組停運期間對#3GGH進行了返廠修復,對#3GGH減速機軸承進行了全部更換,對骨架油封進行了更好,對主輔電機聯(lián)軸器彈性膠塊進行了更換。  

      解決方案:舉一反三,在檢修期間對#1、#2及#4GGH減速機進行解體檢查,檢查減速機齒輪軸承及主輔電機軸承箱軸承,在各次檢修中進行。同時吸取 #1GGH支撐軸承損壞的教訓,在機組檢修期間對GGH支撐軸承及導向軸承進行檢查?! ?/p>

      5、問題描述:1A、4A、4B漿液循環(huán)泵入口電動門門關不到位,定到關位時發(fā)生過力矩現(xiàn)象  

      原因分析:入口電動門內部襯膠變形,閥瓣與內部襯膠之間已不匹配,關不嚴,快全關位置時容易發(fā)生過力矩現(xiàn)象,若用手動關到位之后就會發(fā)生閥門打不開的想象。脫硫脫硝設備濕法FGD技術是用含有吸收劑的溶液或漿液在濕狀態(tài)下脫硫和處理脫硫產(chǎn)物,該法具有脫硫反應速度快、設備簡單、脫硫效率高等優(yōu)點?! ?/p>

      解決方案:在檢修期間對閥門進行整體返廠修復,將襯膠部分全部更換,使閥瓣與襯膠之間匹配?! ?/p>

      6、問題(Emerson)描述:#2吸收塔氧化空氣管斷裂,影響氧化效果。  

      原因分析:吸收塔氧化風管為矛槍式,固定支架長期浸泡在漿液中,由于運行中氧化風管道存在難以避免的震動,導致氧化風管支架防腐層破壞,氧化風管支架斷裂,從而引起氧化風管斷裂,影響氧化效果?! ?/p>

      解決方案:一是在現(xiàn)有條件下,利用機組檢修機會清空吸收塔,重新制作氧化風管之間,做好防腐,重新安裝氧化空氣管;二是利用#2脫硫增容改造機會將氧化空氣由矛槍式改為管網(wǎng)式?! ?/p>

      7、問題描述:#2GGH吹灰槍槍體下沉,導致吹灰槍無法進到位,高壓水沖洗時漏水、#3、#4GGH高壓水沖洗時漏水?! ?/p>

      官網(wǎng)原因分析:吹灰槍槍管腐蝕泄漏?! ?/p>

      解決方案:利用機組檢修機會更換吹灰槍槍管?! ?/p>

      8、問題描述:3C漿液循環(huán)泵運行中超電流  

      原因分析:原漿液循環(huán)泵泵軸設計葉輪固定方式為鍵加密封壓蓋的方式,在實際運行過程中密封壓蓋螺栓在葉輪軸向推力的作用下容易發(fā)生斷裂。密封壓蓋斷裂導致葉輪移位,漿液循環(huán)泵超電流?!?/p>

      解決方案:漿液循環(huán)泵廠家已針對此問題設計了改型泵軸,更換改型泵軸即可?! ?/p>

      9、問題描述:5D漿液循環(huán)泵減速機振動大?! ?/p>

      原因分析:運行中檢查發(fā)現(xiàn)5D漿液循環(huán)泵減速機振動超標,水平振動達到0.2mm,無法繼續(xù)運行。由于漿液循環(huán)泵運行時間未到一年,聯(lián)系減速機廠家到場共同分析原因,打開減速機檢查發(fā)現(xiàn)減速機齒輪存在輕微磨損,減速機軸承游隙超標。對電機及減速機中心進行復查,發(fā)現(xiàn)電機側低0.5mm,中心檢查不合格,分析振動原因為聯(lián)軸器中心偏差過大,電機側中心偏差超過允許偏差10倍,安裝質量差。由于聯(lián)軸器中心偏差,導致減速機振動,齒輪磨損,軸承損壞,目前和廠家共同商定解決方案為更換減速機軸承,重新進行聯(lián)軸器找中心。

      解決方案:更換減速機軸承,重新對電機、減速機中心進行查找。舉一反三,在5D漿液循環(huán)泵投運后,對#5爐其他減速機中心進行復查,發(fā)現(xiàn)減速機中心偏差,立即進行調整處理。同時對#6爐漿液循環(huán)泵減速機聯(lián)系工程部進行中心復查,發(fā)現(xiàn)中心不合格立即進行處理。另外,彈性膜片聯(lián)軸器對中心偏差的適應能力不如棒銷聯(lián)軸器,減速機廠家建議將漿液循環(huán)泵聯(lián)軸器改為棒銷聯(lián)軸器,此方案在咨詢中?! ?/p>

      10、問題描述:5B漿液循環(huán)泵減速機聯(lián)軸器螺栓斷裂。  

      原因分析:5B漿液循環(huán)泵在運行過程中發(fā)生減速機軸器螺栓斷裂。隨即從#6脫硫對應的6B漿液循環(huán)泵減速機及電機全部拆除,移至5B漿液循環(huán)泵。分析5B漿液循環(huán)泵減速機聯(lián)軸器螺栓斷裂的原因,可能是減速機在運行過程中振動,導致減速機膜片連接螺栓發(fā)生松動,單條螺栓螺母松動后導致附近螺栓受剪切力增大,從而發(fā)生附近一條或兩條螺栓斷裂情況,發(fā)生部分螺栓斷裂后,其他螺栓由于無法承受巨大的剪切力而發(fā)生斷裂,由于膜片斷裂瞬間產(chǎn)生的軸向推力導致電機移位。在隨后進行的#5機組臨檢中,檢查其他減速機發(fā)現(xiàn)其他減速機聯(lián)軸器也存在螺栓松動情況,隨后對其他減速機聯(lián)軸器螺栓使用扭矩扳手進行了額定力矩緊固處理,分析螺栓松動原因,可能是安裝過程中,聯(lián)軸器螺栓力矩不足所致?! ?/p>

      解決方案:處理后的5B漿液循環(huán)泵運行穩(wěn)定,現(xiàn)在6B 漿液循環(huán)泵電機及減速機均拆至5B,6B漿液循環(huán)泵不能投運,需要更換減速機高速軸及聯(lián)軸器。

      11、問題描述:三期廢水系統(tǒng)設備運行不穩(wěn)定  

      原因分析:三期廢水系統(tǒng)運行不穩(wěn)定主要表現(xiàn)在板框式壓濾機效率過低,壓濾后的濾餅質量差,廢水樓污染嚴重;廢水系統(tǒng)選用設備質量差,如廢水地坑泵選用泵體材質為PP,在實際運行一周后就發(fā)生泵體開裂,葉輪斷裂情況,完全無法滿足運行需求;廢水三聯(lián)箱攪拌器減速機質量差,在運行一個月不到的時間發(fā)生軸承損壞事故?! ?/p>

      解決方案:檢修、運行共同協(xié)商,將廢水三聯(lián)箱互聯(lián),將廢水系統(tǒng)產(chǎn)生污泥排入吸收塔地坑,進入系統(tǒng)循環(huán),經(jīng)過一二期脫硫運行驗證(Experimental),此方法可以取消污泥機。目前三聯(lián)箱互聯(lián)已完成,污泥引入地坑工作已完成?! ?/p>

      廢水系統(tǒng)設備質量差問題,檢修部已聯(lián)系設備廠家重新對設備進行選型,已填報設備需求計劃,在設備到貨時進行改造更換,徹底解決廢水系統(tǒng)問題。同時利用三期尾工尾項資金對三期公用系統(tǒng)如供漿、回收水、事故漿液箱進行互聯(lián),可以同時解決一二期公用系統(tǒng)備用容量不足問題,提高可靠性。目前,工程已開始施工。

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